弧形钢制闸门

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弧形钢制闸门图1

弧形钢制闸门

¥5200.00/普通
2014-05-12 10:2500询价
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弧形闸门起偏和漏水处理 一、弧形闸门漏水的原因分析如下: () 两支臂的上臂柱及左侧支臂的下臂柱与主梁的连接均存在螺栓松动、支臂前端板与主梁翼板之间有较大间隙的缺陷。 () 主梁翼板上的抗剪板与支臂前端板之间存在间隙。 () 侧止水除橡皮局部撕裂损伤; () 门楣埋件上的顶止水橡皮已完全破坏,除左侧局部残存外,其余部分都已撕脱;门叶上的顶止水橡皮是今年才更换的,由于该橡皮与门楣的予压缩量调整的不适当(过大),在运行中存在与正面及两侧面的混凝土墙面的干涉,且门楣上的不锈钢座面未作缓坡处理,加上水压的作用,因此该橡皮在实际运行中难以进入正常的止水工作区。当闸门完全关闭时,门叶上的止水橡皮不是与门楣上的不锈钢座面正常压缩止水,而是向上剧烈拉伸后翻转度挤压在止水压板上,这表明顶止水的工作状态是极不正常的。 () 闸门在启闭过程中存在明显的向左(面向下游分左右)起偏的状况。 当闸门在门槽中运行时,左侧侧轮及侧止水橡皮与侧轨有强烈的挤压;当闸门整体向上出门槽后,门叶整体向左侧有一个突然的水平位移,位移距离约~毫米,使闸门下降时必须施加强大的侧向外力才能使闸门入槽;这种状态,表明闸门在运行中存在较大的内应力。 根据上述检测成果,针对该闸门存在的主要问题(起偏和漏水),检测组在现场进行了调研,分析其成因如下: () 关于闸门起偏:①检测组向该闸门的原施工单位进行了调查,证实该闸门在厂内制作时已将支臂前端板焊死,这种工艺容易导致闸门在现场安装时没有调整余量,使支臂与门叶的连接存在因强制组装而导致的应力。现场检测也发现支臂与门叶之间的连接存在螺栓松动、支臂前端板与主梁翼板不平行(一侧有间隙)等问题,因此,可以断定支臂与门叶的连接不在正常状态。这种状态可导致闸门的起偏倾向。②该闸门两支臂之间密集的腹杆连接焊缝均为工地安装焊缝,这些焊缝的焊接工艺会导致支臂结构存在复杂的焊接应力与变形;③闸门两支铰的位置和形态误差,也会导致闸门存在较大的应力或变形;④由于闸门起偏是相对侧埋件而言的状况,因此也存在侧轨安装误差较大的可能。 ()关于闸门闭门后又少量回升而致漏水的问题:①闸门在动水中闭门时,门叶面板上的顶止水橡皮受各种外力的作用,向上翻卷并严重拉伸,当闸门落到底启闭机停止动作后,顶止水橡皮的回收向闸门施加了一个很大的向上的拉力,这是闸门向上回升的力量之源。现场试验也证明,若顶止水橡皮没有严重的向上翻卷和拉伸,则闸门落到底后便不再自动回升;②液压启闭机的内漏为闸门的回升提供了可能,因为现场可以观察到,当闸门局部开启时,有明显的沉降,表明液压系统存在缺陷;③闸门关闭过程中门叶上顶止水橡皮向上翻卷并拉伸的原因:a.混凝土胸墙与橡皮干涉;b.顶止水橡皮两端的橡皮头约有/的部位已经在侧轨之外,与混凝土摩擦,造成较大的向上的摩阻力;c.由于安装在门楣上的顶止水橡皮已经完全脱落,高压水流直接冲击安装在面板上的顶止水橡皮;d.门楣上的不锈钢座板边缘没有作圆滑修磨过渡,形成毫米高的台阶,阻挡顶止水橡皮的入位;e.顶止水橡皮与门楣的实际予压缩量过大。
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