六西格玛培训

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六西格玛培训

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以本溪钢铁集团为例,近几年国家要求钢铁企业大力发展循环经济、节能减排,本钢北营焦化厂处理后废水合格率为零(即 COD、氨氮、酚、氰、悬浮物等 5 项指标同时满足回用标准的次数为零),需送往动力厂处理后再回用。为了使处理后废水指标能够达到回用标准,本钢北营焦化厂决定将六西格玛管理方法用于提高环保技术。

 

处理后废水合格率的定义见式:

处理后废水合格率= 检测合格样本数/检测总样本数×100

 

1、界定阶段

界定阶段统计了34 月处理后废水 5 项指标及各项指标不合格次数,得出 COD 浓度、氰浓度和悬浮物浓度的不合格次数最多,占到了不合格指标总次数的 91.8%,是导致处理后废水合格率低的关键;确定了项目的总目标(处理后废水合格率达到80%)和分目标(处理后 COD 浓度≤100mg/l,处理后氰浓度≤0.5mg/l,处理后悬浮物浓度≤70mg/l )。

 

2、测量阶段

测量系统分析

对处理后 COD 浓度、氨氮浓度、酚浓度、氰浓度和悬浮物浓度分别进行了重复性和再现性分析。

 

过程能力分析

收集34月处理后COD 浓度、氰浓度和悬浮物浓度,对它们进行过程能力分析,六西格玛水平均为负值,过程能力不足。

 

FMEA 分析

依次从备煤、炼焦、蒸氨、预处理、生化处理、深度处理和混凝沉淀处理分析对处理后 COD 浓度、氰浓度和悬浮物浓度的影响,对影响程度大的因子进行FMEA 分析。

 

快速改善

将低压蒸汽蒸氨改为中压蒸汽蒸氨,蒸汽压力由 0.03MPa 提高到 0.2MPa 以上。

 

二次FMEA 分析

7项影响因子快速改善后进行二次FMEA 分析,RPN 值均低于 175

 

测量阶段结论

将其余RPN175 12个重要影响因子在分析阶段进行分析。

 

3、分析阶段

对处理后 COD 浓度的分析。对处理后氰浓度的分析。分析结论。影响处理后废水合格率的关键影响因子是入除油池COD 浓度、缺氧池 PH 值、好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比和好氧池后氰浓度。

 

4、改进阶段

提出改进方案

分析阶段已经对入除油池 COD 浓度和缺氧池PH 值进行了改进,因此,改进阶段仅需对好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比进行分析和改进。

 

实施并验证效果

改进方案实施后,回流污水沉降比能够控制在 0.170.22,回流污泥沉降比能够控制在 0.870.95,处理后氰浓度能够低于 0.5mg/l

 

5、控制阶段

关键控制点及控制计划

提高废水处理后合格率的关键控制点是蒸氨、预处理、生化处理、深度处理、混凝沉淀处理,对关键控制点制定了控制计划和标准化文件。

 

效果对比

控制阶段处理后废水合格率达到了85.71%

 

过程能力对比

对处理后COD 浓度、处理后氰浓度和处理后悬浮物浓度进行过程能力对比,过程能力充足。

 

效益

项目共创造年效益 211.5万元,且提高了企业的技术水平和管理水平。

 

六西格玛管理方法严谨,适用于测量系统良好的环保工艺。在应用六西格玛管理方法的过程中,不需要拘泥于既定的步骤和方法,应根据需要选择合适的方法。

 

六西格玛管理咨询公司 www.lxgmgl.com 

 

 

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