以本溪钢铁集团为例,近几年国家要求钢铁企业大力发展循环经济、节能减排,本钢北营焦化厂处理后废水合格率为零(即 COD、氨氮、酚、氰、悬浮物等 5 项指标同时满足回用标准的次数为零),需送往动力厂处理后再回用。为了使处理后废水指标能够达到回用标准,本钢北营焦化厂决定将六西格玛管理方法用于提高环保技术。
处理后废水合格率的定义见式:
处理后废水合格率= 检测合格样本数/检测总样本数×100%
1、界定阶段
界定阶段统计了3~4 月处理后废水 5 项指标及各项指标不合格次数,得出 COD 浓度、氰浓度和悬浮物浓度的不合格次数最多,占到了不合格指标总次数的 91.8%,是导致处理后废水合格率低的关键;确定了项目的总目标(处理后废水合格率达到80%)和分目标(处理后 COD 浓度≤100mg/l,处理后氰浓度≤0.5mg/l,处理后悬浮物浓度≤70mg/l )。
2、测量阶段
①测量系统分析
对处理后 COD 浓度、氨氮浓度、酚浓度、氰浓度和悬浮物浓度分别进行了重复性和再现性分析。
②过程能力分析
收集3~4月处理后COD 浓度、氰浓度和悬浮物浓度,对它们进行过程能力分析,六西格玛水平均为负值,过程能力不足。
③FMEA 分析
依次从备煤、炼焦、蒸氨、预处理、生化处理、深度处理和混凝沉淀处理分析对处理后 COD 浓度、氰浓度和悬浮物浓度的影响,对影响程度大的因子进行FMEA 分析。
④快速改善
将低压蒸汽蒸氨改为中压蒸汽蒸氨,蒸汽压力由 0.03MPa 提高到 0.2MPa 以上。
⑤二次FMEA 分析
对7项影响因子快速改善后进行二次FMEA 分析,RPN 值均低于 175。
⑥测量阶段结论
将其余RPN>175的 12个重要影响因子在分析阶段进行分析。
3、分析阶段
①对处理后 COD 浓度的分析。②对处理后氰浓度的分析。③分析结论。影响处理后废水合格率的关键影响因子是入除油池COD 浓度、缺氧池 PH 值、好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比和好氧池后氰浓度。
4、改进阶段
①提出改进方案
分析阶段已经对入除油池 COD 浓度和缺氧池PH 值进行了改进,因此,改进阶段仅需对好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比进行分析和改进。
②实施并验证效果
改进方案实施后,回流污水沉降比能够控制在 0.17~0.22,回流污泥沉降比能够控制在 0.87~0.95,处理后氰浓度能够低于 0.5mg/l。
5、控制阶段
①关键控制点及控制计划
提高废水处理后合格率的关键控制点是蒸氨、预处理、生化处理、深度处理、混凝沉淀处理,对关键控制点制定了控制计划和标准化文件。
②效果对比
控制阶段处理后废水合格率达到了85.71%。
③过程能力对比
对处理后COD 浓度、处理后氰浓度和处理后悬浮物浓度进行过程能力对比,过程能力充足。
④效益
项目共创造年效益 211.5万元,且提高了企业的技术水平和管理水平。
六西格玛管理方法严谨,适用于测量系统良好的环保工艺。在应用六西格玛管理方法的过程中,不需要拘泥于既定的步骤和方法,应根据需要选择合适的方法。
六西格玛管理咨询公司: www.lxgmgl.com