本文主要介绍了冶金机械加工设备——Y2380A型伞齿刨床液压系统在工作中出现的问题,通过对机床有问题的分析,选择了液压系统进行恢复和改造的方案,并加以实施,并对改造后的设备加以效果检查以及改造后的设备取得的经济效益。
以往采取的方法:
以往我们采用的都是目测或用钢板尺检验同轴度的方法,将电机和减速机的接手幕在一起,把钢板尺放在接手连接处,用眼睛看或塞尺塞的方法来调整电机或减速机的左右高低。
此时磁场移出筒体,通过水气反冲洗将吸附在滤元上的亲磁性颗粒冲洗掉,通过排污管排出过滤器,反冲洗结束,磁力架冲洗恢复到过滤(工作)状态。
为了节约改造成本,碱浸洗槽、碱刷洗槽和电解清洗槽共用一套磁力架装置,采用分别切换使用的控制方式,当磁力架使用一段时间后,要利用反冲洗泵对磁力架进行清洗,除去磁力架内的铁粉、污物,从而保证效果。
Y2380A伞齿刨床液压控制程度比较高,各种工作程序是靠液压系统控制的,因设计缺陷,冷却油和液压油同一个油箱,造成液压污染比较厉害,工作中油压不稳,很容易出现了各种各样的液压问题。经过维修和调试一直没有可到很好的解决,Y2380A伞齿刨床一直没有正常投入到工作中去,给生产带来了严重的影响,该设备不能够正常使用,严重制约着我公司的正常生产。因此,对Y2380A型伞齿刨床进行了液压系统的恢复和改造。